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    煤礦快開壓濾機壓榨工藝改造

      一 項目背景

      為降低煤泥產品含水率,必須對壓濾機產生的煤餅進行壓榨,并進行有效的返吹,降低煤泥水進入濾餅的各種因素。而且要增大煤泥處理量,由于設備過濾面積無法改變,主要手段是縮短進料和壓榨所占用的時間,減少壓榨放料的循環時間,達到減少煤泥含水率,增大處理量的效果。

      二 成果內容

      1.研究重點

      對板式壓濾機處理煤泥效率進行分析;

      對煤泥濾餅含水率進行分析;

      對濾液水煤泥顆粒濃度進行分析

      圖1 壓榨方式改造前

      2.改造內容

      (1)利用水的不易壓縮性,同時增大壓榨壓力,減少煤泥濾餅的壓榨時間,以達到提高生產效率;

      (2)對原有返吹管路進行改造,減少壓濾機中未經壓榨部位的煤泥水再次進入煤餅,從而確保脫水效果;

      (3)增加自動控制系統,按壓榨時間自動進行入料、壓榨、卸壓、返吹、卸料、壓緊的一個循環。

      (4)增加高壓清洗設備,對濾布進行沖洗,確保煤泥不堵塞濾布。

      圖2 壓榨方式改造后

      圖3 壓榨方式改造前、后煤泥含水量對比

      三 應用效果

      改造前壓榨時間1小時20分鐘,煤泥含水率35%~37%,改造后壓榨時間40分鐘,煤泥含水率22%~23%,每臺設備單位時間內煤泥處理量大大增加;減少了系統循環水濃度,減少了介質消耗成本和管路及閥門配件的磨損與消耗。改造后,每年節約濾板50塊、濾布85塊,每年可節約15.5萬元。

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