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    單一厚煤層綜放工作面瓦斯治理

    作者:中國煤炭 2006-05-10 00:00 來源:不詳

    曲 方1,2 劉克功3 趙宏亮3 趙新華3

    (1. 中國礦業大學,江蘇省徐州市,210008;2.中國計量學院,浙江省杭州市,310018;3. 潞安礦業集團五陽煤礦,山西省襄垣縣,046204)

      摘 要 以潞安礦業集團公司五陽煤礦7506綜放工作面瓦斯 涌出來 源分析為基礎,提出了采取采空區瓦斯抽排的治理方案,有效地解決了該工作面的瓦斯超限 問題。

      關鍵詞 瓦斯 綜采放頂煤 瓦斯治理 抽放

      1 7506綜放工作面概況及瓦斯來源分析

      1.1 工作面基本狀況

      7506工作面位于五陽礦+600m水平75采區,地面標高882.3~895.4m,井下標高417~588m, 開采山西組下部3#煤層。煤層賦存基本穩定,平均厚度6.45m。煤層傾角3°~5°,煤質 為 瘦煤。3#煤層鉆孔瓦斯流量自然衰減系數為0.0767/d,百米鉆孔瓦斯極限排放量215m3 , 為難抽放型煤層。該煤層上下均無有效臨近層,屬于單一厚煤層開采。煤層無自然發火危險 。7506工作面采用低位放頂煤開采工藝,工作面控制采高2.80m,頂煤平均厚度3.65m,全部 垮落法管理頂板。采用一進兩回E型通風方式,其中運回兩巷沿煤層底板掘進,運輸巷全長1 420m,斷面13.08m2,回風巷全長1370m,斷面11.74m2,均采用梯形工字鋼支護。瓦斯 排放巷(瓦排巷)沿煤層底板掘進,與回風巷內錯21m布置,斷面7.80m2,采用圓木梯形 棚 支護。工作面傾斜長度196m。由于7506工作面是進入該礦高瓦斯區的第一個工作面,加之礦 井涌水較大,在工作面的切眼后部設有專用瓦斯尾巷和放水系統。

      1.2 工作面瓦斯涌出情況和來源分析

      (1) 工作面瓦斯涌出情況。在7506工作面距離切眼464m處有一個落差3~10m左右的斷層, 該斷層將工作面沿走向分成了內外兩部分。據工作面回采巷道掘進期間的瓦斯涌出統計數據 ,在斷層的外側瓦斯涌出量較小,當開掘到斷層附近時(即1040m時),瓦斯涌出量才開始 顯著增加,此后瓦斯涌出量一直較大,其絕對涌出量一般在6.0m3/min左右,最高達8.0m 3/m in。由于該工作面回采巷道掘進及設備安裝時間較長,煤壁經長時間暴露,瓦斯已釋放了一 部分,該工作面初采時瓦斯涌出量較小,一般為4.9m3/min。當工作面回采推進8m后,開 始初次放頂煤,瓦斯涌出達到8.3m3/min。當工作面回采到20m左右時,老頂斷裂,并伴隨 著初次來壓,瓦斯涌出量達到18.6m3/min,隨后瓦斯涌出量基本上在16~18m3/min左右 ,最高曾達到21.04m3/min。

      (2) 瓦斯來源分析。7506工作面屬于單一厚煤層開采,其上下均無有效的臨近層瓦斯涌出 ,因而工作面瓦斯幾乎全部來自本煤層。本煤層的瓦斯涌出主要由3部分組成,即工作面移 動煤壁瓦斯涌出、采落塊煤瓦斯涌出(包括放落煤炭的瓦斯涌出)和采空區遺煤的瓦斯涌出 。根據7506工作面投產以后前兩個月的觀測,工作面絕對瓦斯涌出量為18.9m3/min,其中 煤壁瓦斯涌出為5.3m3/min,占工作面瓦斯涌出總量的28%;落煤的瓦斯涌出量為4.6m3/ min,占24.4%,采空區遺煤的瓦斯涌出量為9.0m3/min,占47.6%。

      2 瓦斯治理方案的確定及瓦斯抽排效果考察

      7506綜放面投產以后,絕對瓦斯涌出量一直在16~18m3/min左右,大大超出了工作面預計 瓦斯涌〖CM(22〗出量,雖然采取了調風措施,使回風巷的風量達到1200m3/min,瓦排巷風量達到470m3/ min,但工作面上隅角、回風巷和瓦排巷的瓦斯濃度仍然超過有關規定。為了保證安全生產 ,不得不采取限產措施,工作面生產被迫由原來的每日4個循環調整為1個循環。雖然采取 了這些措施,但在割、放煤過程中,上述地點的瓦斯涌出量還是超限,仍然無法保證正常生 產。經過對礦井通風系統的分析認為,進一步增大工作面風量的可能性已很小,因此決定采 取瓦斯抽放的措施,建立局部瓦斯抽排系統,以便從根本上解決該工作面的瓦斯問題。

      (1) 抽排方案的確定。7506綜放面 采空區瓦斯涌出量占到了工作面瓦斯涌出總量的47%左右,這種情況的出現主要歸結于兩 方面的原因:首先是五陽礦進入+600m水平開采以后,礦山 壓力較大,工作面頂板破碎,維護困難,造成了頂煤放煤無法正常進行,從而使大量的塊煤 遺留在采空區。其次,五陽礦3#煤層塊煤的瓦斯放散速度低,而瓦斯涌出衰減卻很快。

      由于上述兩方面的原因,遺留在采空區中的煤炭,長時間地緩慢釋放出大量瓦斯,并 聚集在采空區內,在礦井通風負壓的作用下,這些瓦斯被漏風風流帶回到回采工作面,從而 造成了工作面瓦斯多處超限的情況。而反過來,由于工作面的瓦斯超限又使生產無法正常進 行,頂板狀況進一步惡化,從而形成了頂板破碎—生產不正常—瓦斯超限的惡性循環。

      本著盡量減小 對礦井整體布局和現有巷道布置的影響,充分利用已有井巷的原則,經分析比較決定利用75 06工作面尾部放水系統,建立采空區瓦斯抽排系統。

      (2) 采空區瓦斯抽排系統。瓦斯抽放系統由抽放泵站、管路系統及附屬設施3部分組 成。抽放泵站設在7506綜放面尾部75-2#排水系統的放水巷內,采用SK-85型真空泵進行抽 放,泵站設有凈水池、潛水泵和氣水分離器等安全裝置。抽出的瓦斯用299mm無縫鋼管 ,經尾巷貫眼密閉到南翼材料巷,然后通過600mm膠質風筒到75-2#軌道巷,排入75總回 風巷。為了確保抽放安全和考察抽放效果,在泵站和管線上設有防回火裝置、孔板流量計等 附屬設備。

      (3)抽放效果考察。該系統投入使用后,隨著抽放距離的增加和抽放時間的延長,瓦斯抽 放量及抽出風量均在減少。從10月7日到12月31日,抽出風量減少21%,抽出瓦斯量減少44.4 %,抽出的瓦斯濃度由6%下降到4.2%之后,基本穩定在4%左右。同時,采空區瓦斯抽放量 與工作面風排瓦斯的比例隨著工作面推進長度的增加也逐漸下降。上述情況說明,隨著工作 面的推進,采空區逐漸壓實,采空區抽放的作用逐漸減小。采空區尾部抽放負壓使得工作面 和采空區之間的壓差發生了變化,采空區的瓦斯不再涌入工作面,而是進入了抽放系統。抽 放系統投入運行以后,工作面回風流的瓦斯濃度由原來的1%降為0.77%,瓦排巷的瓦斯濃度 由原來的3%降為1.5%,上隅角的瓦斯濃度由2.5%降為0.9%。實現了正規的四循環作業,工作 面頂板破碎的情況也得到了改善,工作面的絕對瓦斯涌出量也由18m3/min降為了12.8m3 /min。這一情況還說明,綜放面的瓦斯絕對涌出量不是恒定不變的,而是與生產技術條件 及通風方式密切相關。

      抽放系統前后共運行了2340h,從采空區抽出瓦斯41.12萬m3。工作面推進200m以后 ,由于采空區壓實,抽出的瓦斯濃度降低,抽風量減小,采空區抽放的作用逐漸減小,加之 工作面瓦斯已經控制在有關規定的范圍之內,所以抽放系統停止運行。隨后工作面進入正規 循環,直到該工作面全部采完。

      3 結論

      (1) 對于無有效臨近層的單一厚煤層綜放工作面,瓦斯涌出主要取決于移動煤壁、工作面 落煤及采空區遺煤。

      (2) 綜放工作面瓦斯絕對涌出量和工作面的生產狀況密切相關,在增大工作面風量不能沖 淡工作面瓦斯的情況下,應當建立瓦斯抽排系統。

      (3) 瓦斯抽排系統應結合工作面的實際巷道布置情況,因地制宜,盡量利用已有的井巷設施。

      (4) 對于瓦斯涌出主要來源于采空區的綜放工作面,建立采空區瓦斯抽排系統能夠改變采 空區和工作面兩側的風壓差,降低工作面的瓦斯濃度。

      (5) 綜放面的瓦斯絕對涌出量不是恒定不變的,而是與生產技術條件及通風方式密切相關 。

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