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    通風困難礦井通風系統優化挖潛探析(二)

    作者:礦業安全與環保 2004-11-03 00:00 來源:不詳

    由表1可以看出,礦井采用中央并列式通風,通

    風流程長,阻力大。在1 033Pa,總阻力中,回風段阻力

    占74.1%—77.4%,阻力分布明顯不合理。測定還顯示,

    高阻力區段主要分布在以下地點:

    1)地面風硐。地面風硐在礦井改擴建時未進行

    相應改造,其布置方式是:從副井井筒南北兩側并聯

    布置2條斜上風硐(斷面均為2.0m2),經拐彎變坡匯

    合成1條水平風硐,水平風硐與反風道連接后又拐彎

    分岔分別與南北主通風機相連。由于風硐斷面小

    (匯合處斷面僅2.97m勺、拐彎多(4處),風速高(為

    19.45m/s),超過了規程允許的15m/s的最高風速),

    盡管全長只有18.5m(占系統長度的0.7%),但其阻

    力卻高達210.46pa,占總阻力的20.4%。

    2)集中膠帶輸送機運輸斜巷。該巷道斷面為

    8.4~10.4m2,距離長(1 387m),膠帶摩擦阻力大,其

    阻力高達345.73pa,占總阻力的33.4%。

    3)314采區總回風巷風橋處。314采區總回風巷

    正常斷面為7.8m’,回風巷風橋與314采區軌道運輸

    平巷立體交叉處,斷面縮小為4.2m2,該風橋局部阻

    力為17.6Pa。

    4)314采區軌道運輸平巷與314采區車場連接

    處。該段巷道斷面為5.0mw2,比該巷正常斷面小35%,

    局部阻力為4.5pa。

    5)井下中央煤倉上口“乙”字型拐彎處,風流直

    角拐彎3次,且繞行50m,局部阻力達12.9pa。

    2.4礦井漏風嚴重

    對風機性能及礦井外部漏風率測定結果表明,

    兩臺4-72-11N020B型主通風機性能有所差異,南風

    機比北風機性能略好。在改造前南、北風機單獨運行

    及二者聯合運轉時最大通風能力及外部漏風率如表

    2所示。


    從表2可看出:①南風機最大抽出風量為3 500

    mYmin,北風機最大抽出風量為3 390mYmin,而該型

    號風機最大額定抽出風量僅為3140m3/min,說明風

    機本身性能良好,只是礦井外部漏風嚴重,漏風率高

    達14.8%,導致風機沒有發揮應有的效能。②南、北風

    機單獨運行比聯合運行時外部漏風率高,說明備用


    風機反風裝置漏風較大。現場檢查也發現,兩臺風機

    擴散器閘門橡膠襯墊老化脫落,閘門關閉不嚴密,立

    閘門兩側存在較大間隙,漏風大。

    此外,礦井內部漏風嚴重,內部漏風率為10%。

    造成內部漏風的原因:一是采區采煤工作面進、回風

    巷全部平面交叉,聯絡巷多,風門多,且風門開關頻

    繁,風門密封不嚴;二是采區前進式開采,采區巷道

    兩側保護煤柱受采動影響變形,產生大量裂隙,加重

    了礦井內部漏風。

    3 通風系統改造方案

    3.1方案設計

    從通風系統的調查分析中不難看出,解決風量

    不足的關鍵是減阻、堵漏和提高風機通風能力。基于

    這一認識,提出了以下4個方案。

    方案1:積極采取堵漏措施。①把各采區不經常

    行人的聯絡巷風門密閉,對各采區受壓變形的密閉

    墻、擋風墻、采區巷道保護煤柱用砂漿抹面或噴漿堵

    漏風。②在備用風機擴散器上方增加蓋板;更換通

    風機擴散器閘門橡膠襯墊。③對斷面為4.2m2的314

    總回風巷風橋進行挑頂、刷幫,使其通風斷面不小

    于8m2。④在斷面小于5m2,運輸繁忙的314采區軌道

    平巷交叉點20m段,新掘一條30m長的并聯巷道,擴

    大通風斷面。⑤在中央煤倉上口總回風巷“乙”字型

    拐彎處,并聯新掘一條長70m、斷面6.6m2煤巷,直接

    溝通集中膠帶機巷與311膠帶機巷。⑥新掘140m巷

    道將313風巷與總回風巷溝通,實現313采區獨立通

    風,使礦井通風阻力減少85Pa左右。

    方案2:改造通風系統的動力系統部分。在基本

    不改變現有通風設施的前提下,更換動力電機和皮

    帶輪,合理確定通風機葉片角度,增加在用風機轉

    速。將風機葉輪轉速由原來的630r/min,提高到710

    r/min,低壓供電系統升級為高壓供電,即由原來的低

    壓380V供電,升級到6000V高壓供電。選用t:2BC開

    關為核心部件的高壓綜合啟動柜作為通風機電機的

    控制設備。

    方案3:改造地面現有風硐。掘一條單一斜上式

    風硐直接與井筒相連,并使新舊風硐互相并聯。當風

    硐斷面達到5.0m2H寸,阻力將從210.46pa降到60h。

    方案4:更換風機和電機。根據礦井通風最困難

    時期生產部署和需風量計算,礦井需風量為3 750m3/

    min,礦井通風阻力為2400Pa,可選擇G4-73—11

    N025D型風機,配備JSQl57-10電機,功率260kW。

    3.2方案比較

    方案1既能維持現階段生產所需,又是以下方


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